DZL新型水火管熱水鍋爐是中正鍋爐與北京之光鍋爐研究所合作開發(fā)的新一代鍋爐,技術(shù)含量高,比現(xiàn)有的工業(yè)鍋爐增加10項新技術(shù),因而形成強化燃燒、強化傳熱、水循環(huán)安全可靠、出力足、效率高,并且出力和效率終生不變,陽泉8T燃氣供熱鍋爐。
烘爐由于爐墻耐火混凝土及抹面層內(nèi)部含有大量的水分如果未經(jīng)充分烘干立即投入使用爐膛燃燒產(chǎn)生的高溫煙氣使爐墻及混凝土中的水分急劇汽化因體積膨脹產(chǎn)生的壓力會使爐墻和混凝產(chǎn)生裂紋和變形嚴重時會導(dǎo)致開裂和塌落所以使用前進行烘爐。烘爐前應(yīng)具備下列條件鍋爐及其附屬裝置全部組裝完畢。砌筑和保溫結(jié)束并將煙道內(nèi)的雜物已清除干凈。關(guān)閉爐墻的所有門和孔。鍋爐的熱工儀表已校驗合格并又隨時投入使用。鍋爐有可靠的合格軟化水水源同時鍋爐加水至正常水位。烘爐所需的輔機已試運合格。爐墻上已裝好測溫點或取樣點。開啟鍋爐上所有的排汽和過熱器集箱上的疏水。烘爐前打開爐門用自然通風(fēng)方法先將燃燒室內(nèi)自然通風(fēng)干燥3晝夜減少爐膛含水率對于耐火混凝土應(yīng)在養(yǎng)護期滿后再進行烘爐礬土水泥的養(yǎng)護期為3晝夜硅酸鹽水泥的養(yǎng)護期為7晝夜。烘爐時首先將燃料放在簡易爐排上不能用酒精、汽油等易燃物引燃。點火后開始小火火不可離墻太近慢慢烘爐使爐溫緩慢升高后期過熱器后煙溫達到200℃并保持48小時取灰漿化驗含水率小于5%為合格,陽泉8T燃氣供熱鍋爐。
采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計要求電廠位于集中采暖區(qū)全廠各輔助及附屬生產(chǎn)建筑物冬季設(shè)置110/70℃熱水集中采暖系統(tǒng)采暖熱源來自采暖加熱站各建筑物室內(nèi)采暖系統(tǒng)采用雙管上供下回式供、回水總管與熱網(wǎng)直接連接換熱設(shè)備選用鋼制散熱器或鋁合金散熱器散熱器盡量布置在外墻窗下。水處理車間等高大建筑當散熱器布置困難或散熱量不足時采用暖風(fēng)機補充散熱量。水處理車間采用自然通風(fēng)。水泵房及風(fēng)機間采用自然進風(fēng)機械排風(fēng)通風(fēng)換氣量按有效排除室內(nèi)余熱余濕計算。控制室、精密儀器室及微機室采用風(fēng)冷分體式空調(diào)機維持夏季室內(nèi)溫度26~28℃。為了排除室內(nèi)有害氣體化學(xué)加藥間、酸堿計量間、藥品庫等設(shè)計有自然進風(fēng)、機械排風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)量均按換氣次數(shù)不少于15次/時計算確定。
陽泉8T燃氣供熱鍋爐,鍋爐脫硫系統(tǒng)鍋爐在燃用含硫量較高的燃料時脫硫是通過爐前螺旋給煤機向爐內(nèi)添加0-2mm的細粒石灰石來實現(xiàn)的現(xiàn)由燃料添加)由于本燃燒系統(tǒng)采用低溫燃燒該溫度區(qū)對脫硫最有利。細粒石灰石在高流化風(fēng)速下在整個爐膛內(nèi)與煙氣充分混合接觸又經(jīng)分離器和返料器多次循環(huán)利用石灰石利用率高脫硫效率高。煤中所含硫分在燃燒后被固化在爐渣中隨爐渣排出。
CFB鍋爐常見的結(jié)焦原因有點火升壓過程中煤量加入過快過多或加煤未加風(fēng)大量未完全燃燒的煤顆粒積存在一起而突然爆燃。壓火時操作時不當未等到氧量開始上升即爐膛床料中的煤沒有完全燃燼就停止所有風(fēng)機運行。一次風(fēng)量過小低于臨界流化風(fēng)量燃燒負荷過大燃燒溫度過高煤粒度過大或灰渣變形溫度低放渣過多處理操作不當返料器返料不正常或堵塞給煤機斷煤處理操作不當負荷增加過快操作不當風(fēng)帽損壞灰渣掉入風(fēng)室造成布風(fēng)不均床溫表計不準或不靈造成運行人員誤判斷床料太厚沒有及時排渣磁鐵分離器分離故障鐵件進入爐內(nèi)造成流化不好。當發(fā)覺鍋爐出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象時應(yīng)采取以下辦法進行處理發(fā)現(xiàn)床溫不正常升高綜合其它現(xiàn)象判斷有結(jié)焦可能時應(yīng)加大一次風(fēng)量和加強排渣減少給煤量控制結(jié)焦惡化并恢復(fù)正常運行經(jīng)處理無效應(yīng)立即停爐。
未來,中正鍋爐將繼續(xù)綠色制造和智能制造并舉,促進高品質(zhì)發(fā)展,努力把自己打造成工業(yè)鍋爐制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),為更多消費者提供產(chǎn)品和服務(wù),讓“中正”品牌成為全世界認可的著名鍋爐品牌。