攀枝花8噸燃氣供熱鍋爐,運行時燃料自加煤斗落到爐排上進行燃燒,高溫煙氣經(jīng)過后拱反射至爐前進入爐膛,經(jīng)過輻射受熱面輻射換熱后,進入對流受熱面進行對流換熱,然后通往余熱鍋爐,再進入空氣預熱器,最后進入除塵、脫硫系統(tǒng),后煙氣由引風機抽引通過煙囪排向大氣。
圖紙規(guī)定的所有熱膨脹部分復查一遍是否影響熱膨脹。試壓用的臨時管呼及設備安裝完畢試壓泵能滿足試驗需要試壓用的壓力表及排空閥安裝齊全試壓時至少裝兩塊壓力表試驗壓力應以汽包上壓力表讀數(shù)為準。所有安全閥試壓前應加盲板與系統(tǒng)隔離。凡與其他系統(tǒng)連接的管路無法連通時都應加堵板暫時封閉。準備水壓試驗的管路和設備能夠運轉正常。水壓試驗水源、水量充足水溫在20℃—50℃。在不易進行檢查的地方搭設必安的腳手架并有充足的照明照明設備采用行燈和手電筒。對施工人員進行技術措施交底落實各崗位責任檢查范圍確定通訊聯(lián)絡方式并準備好必需的工具用品準備好校驗合格的壓力表2塊精度5級量程0—6Mpa。整理并準備好前一段鍋爐安裝的施工記錄便于鍋爐處進行監(jiān)督檢查及驗收。
4臺雙介質過濾器為并聯(lián)連接方式正常工況下雙介質過濾器3臺運行1臺備用一級除鹽設備(逆流再生陽離子交換器、除碳器逆流再生陰離子交換器)為串聯(lián)連接方式2臺混合離子交換器采用并聯(lián)連接方式正常工況下一級除鹽設備一列運行1列備用混合離子交換器1臺運行1臺備用本期水處理系統(tǒng)流程為水工來澄清水生水加熱器清水箱清水泵雙介質過濾器(有5t/h過濾水去生活水池)逆流再生陽離子交換器除碳器中間水箱中間水泵逆流再生陰離子交換器混床除鹽水箱除鹽水泵主廠房用水點。(預處理系統(tǒng)的出水控制指標SS1mg/L耗氧量2mg/LKMnO4(一級除鹽系統(tǒng)的出水控制指標二氧化硅0.1mg/L電導率5s/cm25C(混床的出水控制指標二氧化硅20g/L電導率0.2s/cm25C(水量及壓力指標系統(tǒng)正常出水150t/h最大300t/h。水壓0.5MPa。本期水處理系統(tǒng)的控制水處理系統(tǒng)的控制采用程序控制具體要求參見控制部分的相關要求。
影響循環(huán)流化床傳熱的各種因素氣體物理性質的影響氣膜厚度及顆粒與表面的接觸熱阻對傳熱起到主要作用。另外氣體密度增加傳熱系數(shù)增大氣體粘度增大傳熱系數(shù)減小氣體導熱系數(shù)增大傳熱系數(shù)增大。固體顆粒尺寸的影響對于小顆粒床傳熱系數(shù)隨固體顆粒平均直徑增大而減小對于大顆粒床傳熱系數(shù)隨固體顆粒平均直徑增大而增大。固體顆粒密度的影響傳熱系數(shù)隨固體顆粒密度增大而增大。球形度及表面狀態(tài)的影響球形和較光滑的顆粒傳熱系數(shù)較高。流化風速的影響對于循環(huán)流化床的密相區(qū)傳熱系數(shù)隨流化風速的增大而減小。對于循環(huán)流化床的稀相區(qū)傳熱系數(shù)隨流化風速的增大而增大。床溫對傳熱系數(shù)的影響床與傳熱面間的傳熱系數(shù)隨床溫的升高而升高。管壁溫度的影響傳熱系數(shù)隨壁溫的升高成線性規(guī)律地增大。固體顆粒濃度的影響床層顆粒濃度是影響循環(huán)流化床床層與床壁面?zhèn)鳠嶙钪饕囊蛩刂粋鳠嵯禂?shù)隨床層顆粒濃度的增加而顯著增加。床層壓力的影響床層壓力增大傳熱系數(shù)增加。
攀枝花8噸燃氣供熱鍋爐,鍋爐水位事故鍋爐缺水在鍋爐運行中,汽包水位低于正常水位,所有水位計指示負值水位警報器發(fā)出水位低的信號,給水流量不正常的小于蒸汽流量,嚴重時過熱蒸汽溫度升高。這些均屬于鍋爐缺水現(xiàn)象。缺水原因及處理:在鍋爐運行中由于運行人員疏忽大意使水位在汽包水位計中消失且未能及時發(fā)現(xiàn)依電接點水位表的指示能確認為缺水時須立即停爐關閉主汽門及給水門并按下列規(guī)定處理用叫水法進行叫水經(jīng)叫水后水位在汽包水位計中出現(xiàn)時可向鍋爐上水并注意恢復水位。
科技創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的第一動力源泉,中正鍋爐以其敏銳的市場洞察力,本著對鍋爐的無限熱情,刻苦鉆研,創(chuàng)新研發(fā),不斷為鍋爐行業(yè)發(fā)展增添新動力。