運(yùn)行時(shí)燃料自加煤斗落到爐排上進(jìn)行燃燒,高溫?zé)煔饨?jīng)過(guò)后拱反射至爐前進(jìn)入爐膛,經(jīng)過(guò)輻射受熱面輻射換熱后,進(jìn)入對(duì)流受熱面進(jìn)行對(duì)流換熱,然后通往余熱鍋爐,再進(jìn)入空氣預(yù)熱器,最后進(jìn)入除塵、脫硫系統(tǒng),后煙氣由引風(fēng)機(jī)抽引通過(guò)煙囪排向大氣。
圖紙規(guī)定的所有熱膨脹部分復(fù)查一遍是否影響熱膨脹。試壓用的臨時(shí)管呼及設(shè)備安裝完畢試壓泵能滿足試驗(yàn)需要試壓用的壓力表及排空閥安裝齊全試壓時(shí)至少裝兩塊壓力表試驗(yàn)壓力應(yīng)以汽包上壓力表讀數(shù)為準(zhǔn)。所有安全閥試壓前應(yīng)加盲板與系統(tǒng)隔離。凡與其他系統(tǒng)連接的管路無(wú)法連通時(shí)都應(yīng)加堵板暫時(shí)封閉。準(zhǔn)備水壓試驗(yàn)的管路和設(shè)備能夠運(yùn)轉(zhuǎn)正常。水壓試驗(yàn)水源、水量充足水溫在20℃—50℃。在不易進(jìn)行檢查的地方搭設(shè)必安的腳手架并有充足的照明照明設(shè)備采用行燈和手電筒。對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)措施交底落實(shí)各崗位責(zé)任檢查范圍確定通訊聯(lián)絡(luò)方式并準(zhǔn)備好必需的工具用品準(zhǔn)備好校驗(yàn)合格的壓力表2塊精度5級(jí)量程0—6Mpa。整理并準(zhǔn)備好前一段鍋爐安裝的施工記錄便于鍋爐處進(jìn)行監(jiān)督檢查及驗(yàn)收。
上述各房間的排風(fēng)設(shè)備采100萬(wàn)噸/年電石項(xiàng)目動(dòng)力站工程鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)EPC技術(shù)規(guī)范書XXXX水處理工程有限公司用防腐軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)管道及附件均采用防腐材料制作。水分析室、煤分析室、油分析室、運(yùn)行化驗(yàn)室設(shè)計(jì)有自然進(jìn)風(fēng)、機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)量按房間換氣次數(shù)不少于6次/時(shí)計(jì)算。水分析室、煤分析室、油分析室另設(shè)計(jì)有通風(fēng)柜用于實(shí)驗(yàn)時(shí)的排風(fēng)通風(fēng)設(shè)備及管道均采用防腐材料制作風(fēng)機(jī)及電動(dòng)機(jī)均采用防爆型且電機(jī)與風(fēng)機(jī)直接連接。量熱室室、加熱室設(shè)計(jì)有自然進(jìn)風(fēng)、機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)。化水配電室采用自然進(jìn)風(fēng)機(jī)械排風(fēng)的通風(fēng)方式來(lái)排除室內(nèi)余熱其通風(fēng)量按有效排除室內(nèi)余熱量和通風(fēng)換氣量不少于12次時(shí)計(jì)算并取最大值排熱通風(fēng)機(jī)兼作事故排風(fēng)用排風(fēng)采用軸流風(fēng)機(jī)。火災(zāi)時(shí)風(fēng)機(jī)電源自動(dòng)切斷以防止火災(zāi)蔓延,福州燃?xì)夤徨仩t參數(shù)。
福州燃?xì)夤徨仩t參數(shù),床溫的調(diào)整床溫是循環(huán)流化床鍋爐需要重點(diǎn)監(jiān)視的主要參數(shù)之一床溫的高低直接決定了整個(gè)鍋爐的熱負(fù)荷和燃燒效果這是由床溫是循環(huán)流化床鍋爐的特點(diǎn)動(dòng)力控制燃燒)所決定的。根據(jù)燃用煤種的不同床溫的控制范圍一般在850900℃左右對(duì)于揮發(fā)份高的煤種可以適當(dāng)?shù)亟档投鴮?duì)于揮發(fā)份低的煤種則可能要在900℃以上但不宜過(guò)高或過(guò)低過(guò)低可能會(huì)造成燃燒不完全損失增大脫硫效果下降降低了傳熱系數(shù)嚴(yán)重時(shí)會(huì)使大量未燃燒的煤顆粒聚集在尾部煙道發(fā)生二次燃燒或者密相區(qū)燃燒份額不夠床溫過(guò)高則可能造成床內(nèi)結(jié)焦燒壞風(fēng)帽被迫停爐。一般應(yīng)保證密相區(qū)溫度不高于灰的初始變形溫度100150℃或更多。調(diào)節(jié)床溫的主要手段是調(diào)整給煤量和一、二次風(fēng)量配比。如果保持過(guò)剩空氣量在合適范圍內(nèi)增加或減少給煤量就會(huì)使床溫升高或降低。
中正鍋爐在快速發(fā)展過(guò)程中,通過(guò)不斷的引進(jìn)新技術(shù)和設(shè)備,逐步降低生產(chǎn)能耗,其中下料環(huán)節(jié)數(shù)控率達(dá)到了90%以上,結(jié)合符合中正鍋爐的下料管理系統(tǒng),有效提高材料利用率,經(jīng)濟(jì)效益更佳。